阳极氧化加工工艺产生大量酸性含磷废水,其中高浓度含磷废水总磷浓度為(wèi)2000~3000mg/L,水量為(wèi)200吨/天;低浓度含磷废水為(wèi)综合废水,总磷浓度在1000mg/L上下或者更低,目前环保要求需要将该厂的含磷废水总磷降低到8mg/L以下才可(kě)以排放。目前的处理(lǐ)工艺為(wèi):
从上面的工艺流程可(kě)以看出,处理(lǐ)阳极氧化含磷废水主要用(yòng)到的药剂為(wèi)硫酸亚铁,石灰,液碱,除磷剂,脱色部分(fēn)用(yòng)到漂白水,高浓度含磷废水只需要处理(lǐ)到1000mg/L左右即可(kě)以排到综合池,而综合废水需要处理(lǐ)到8mg/L以下才可(kě)以排放。
二、试验目的
用(yòng)長(cháng)隆科(kē)技生产的除磷剂对比现使用(yòng)的除磷剂,通过试验验证各自对同一水样总磷的去除率,得出数据供对方作為(wèi)采購(gòu)选择依据。
三、试验过程
1、试验准备
(1)药剂:现使用(yòng)的除磷剂,長(cháng)隆科(kē)技生产的除磷剂,胜瑞電(diàn)子公司高浓度含磷废水,综合废水各自数升,配制好的高分(fēn)子絮凝剂,石灰乳液,液碱等;
(2)器具:500ml烧杯,玻璃棒,吸量试管,总磷检测设备等。
2、实验过程
I、做高浓度含磷废水对比试验
(1)用(yòng)2个500ml的烧杯,各自装满500ml的高浓度含磷废水,按照千分(fēn)之十四的比例加入现在使用(yòng)的除磷剂,深圳長(cháng)隆科(kē)技的除磷剂,然后各自搅拌3分(fēn)钟;
(2)用(yòng)液碱将两杯烧杯废水的pH值调节到5.0,然后在用(yòng)石灰乳将两杯的废水pH值调节到8.0左右;
(3)向两烧杯中各自加入适量的高分(fēn)子絮凝剂,使污泥絮凝,然后静置30分(fēn)钟,取上清夜检测总磷浓度;
(4)按照上面步骤试验改除磷剂加千分(fēn)之3.5的硫酸亚铁(長(cháng)隆),取上清夜检测总磷;
表1.高浓度含磷废水对比试验
从表格可(kě)以看出,对于高浓度含磷废水,两种除磷剂的效率差别不大,長(cháng)隆的除磷剂效率要高一些,硫酸亚铁的使用(yòng)也满足要求。
Ⅱ、按照系统工艺验证综合废水
(1)用(yòng)2个500ml的烧杯,各自装满500ml的综合废水,按照千分(fēn)之3.5的比例加入现在使用(yòng)的除磷剂,長(cháng)隆科(kē)技的除磷剂,然后各自搅拌3分(fēn)钟,
(2)用(yòng)液碱将两烧杯废水的pH值调节到5.0,然后在用(yòng)石灰乳将两杯的废水pH值调节到8.0左右;
(3)向两烧杯中各自加入适量的高分(fēn)子絮凝剂,使污泥絮凝,然后静置30分(fēn)钟,取上清夜检测总磷浓度;
(4)按照上面步骤,再做一组对比试验,除磷剂的加药量按照千分(fēn)之十四,调节pH值时纯粹使用(yòng)液碱调节至8.0,过滤取上清液检测总磷;
表2.综合废水系统工艺对比试验
从上表可(kě)以看出,实际按照现在的工艺处理(lǐ)综合废水,无论用(yòng)長(cháng)隆的除磷剂和现在使用(yòng)的除磷剂都不能(néng)使出水的磷含量低于8mg/L,根据我公司的经验,完全使用(yòng)除磷剂可(kě)以使总磷达标,加药量会很(hěn)大,成本会很(hěn)高;除磷的另一个决定因素是pH值和石灰的加药量。為(wèi)了验证,另设计试验;
Ⅲ、改善系统工艺验证综合废水
(1)用(yòng)2个500ml的烧杯,各自装满500ml的综合废水,按照千分(fēn)之3.5的比例加入现在使用(yòng)的除磷剂,深圳長(cháng)隆科(kē)技的除磷剂,然后各自搅拌3分(fēn)钟;
(2)用(yòng)液碱将两杯烧杯废水的pH值调节到3~4(按3.5计算),然后在用(yòng)石灰乳将两杯的废水pH值调节到8.0左右;
(3)向两烧杯中各自加入适量的高分(fēn)子絮凝剂,使污泥絮凝,然后静置30分(fēn)钟,取上清夜检测总磷浓度;
(4)按照上面步骤,再做一组对比试验,除磷剂的加药量仍然按照千分(fēn)之十四,现用(yòng)液碱调节pH值至5.0左右,然后用(yòng)石灰乳调节pH值至10.0左右,其余步骤同上;
表3.综合废水改善工艺对比试验
从上表数据可(kě)以看出,可(kě)以有(yǒu)两个方案可(kě)以使出水总磷达标,方案一是将液碱的加药量减少,只需先将pH值调节至3.5左右,然后用(yòng)片碱将pH值调节至8.0~9.0,该方案能(néng)够满足排放时pH值6~9的标准。
方案二是用(yòng)液碱按照原有(yǒu)工艺将pH值调节至5.0,然后用(yòng)石灰将pH调节至10.0以上,该方案不能(néng)满足排放时pH值6~9的标准,而且计算成本也会上升。
所以改善方案的建议是将液碱量减少,提高石灰加量。
Ⅳ、试验过程图片
(1)加入除磷剂后产生的含磷沉淀物(wù)(右為(wèi)長(cháng)隆)
(2)加入液碱和石灰乳后产生的更多(duō)含磷沉淀物(wù)(右為(wèi)長(cháng)隆)
(3)步骤2的基础上加入高分(fēn)子絮凝剂后静置30分(fēn)钟,泥水分(fēn)层(中间样為(wèi)長(cháng)隆除磷剂,右為(wèi)加亚铁)
(4)步骤2的基础上加入高分(fēn)子絮凝剂后静置30分(fēn)钟,泥水分(fēn)层(中间样為(wèi)長(cháng)隆除磷剂,右為(wèi)加亚铁)
四、试验结论
1、从上面三个过程的试验,可(kě)以看出,長(cháng)隆生产的除磷剂对现使用(yòng)的除磷剂效率上有(yǒu)一定优势,且在加碱调节pH时pH上升要快一些,可(kě)以可(kě)以减少一定的碱用(yòng)量。
2、试验验证现有(yǒu)的工艺,综合废水总磷在1000mg/L左右,从理(lǐ)论计算只加千分(fēn)之3.5左右的除磷剂,用(yòng)液碱先调节pH值至5.0,再用(yòng)石灰调节至8.0的方法不能(néng)满足排放要求,必须使液碱的用(yòng)量减少,增加石灰的使用(yòng)量才可(kě)以满足排放要求,或者提升除磷剂的用(yòng)量。
3、试验与理(lǐ)论验证,适当提升除磷剂的用(yòng)量,将液碱用(yòng)量下调,提升石灰的用(yòng)量可(kě)以满足排放要求,该方案也比较经济可(kě)行。