某污水处理(lǐ)厂采用(yòng)A2/O工艺,污水来源全部為(wèi)生活污水,在系统运行过程中存在碳源不足的问题。
為(wèi)提高脱氮效率,保证出水总氮浓度达标,采用(yòng)甲醇作為(wèi)外加碳源,投加点位于厌氧段进水口,实际运行证明出水水质能(néng)稳定达标,弊端是甲醇药耗高,运行成本偏高。
经调查研究后,该污水厂决定从调整碳源投加点与量、以及通过改变内回流流向、内回流比来提高脱氮除磷效果这2个方面入手,降低碳源投加量,减少污水厂运行成本。
1、调整碳源投加点
外加碳源主要保证缺氧段有(yǒu)充足的有(yǒu)机物(wù)供反硝化细菌利用(yòng),从而提高脱氮效率。
基于此,该厂运行人员将甲醇投加点从A2/O池厌氧段进水口调整至缺氧段,并对甲醇用(yòng)量进行合理(lǐ)调节(当进水浓度以及 C /N值低、出水 TN 值出现上升趋势时,加大投加量,反之则减少投加量),同时进行相应的工艺调控以满足生产运行需求,确保出水水质达标。
碳源投加点调整前,甲醇首先在厌氧段消耗一部分(fēn),再进入缺氧段进行反硝化;而调整后,甲醇全部用(yòng)于反硝化,避免了厌氧段对甲醇的消耗,从而使甲醇用(yòng)量大幅下降。
从结果数据来看,该厂甲醇日均用(yòng)量减少约45.9%,大大降低了运行成本。同时,甲醇用(yòng)量减少后,各项水质参数均能(néng)达标。
2、改变内回流流向
根据除磷理(lǐ)论可(kě)知,要得到较高的除磷率,释磷必须充分(fēn)。同时,只有(yǒu)在严格的厌氧条件下,聚磷菌才能(néng)够从體(tǐ)内大量释磷而处于饥饿状态,為(wèi)好氧段大量吸磷创造条件。
该污水厂的内回流分(fēn)别进入厌氧段、缺氧段,
一方面,部分(fēn)硝化液回流至厌氧段,使厌 氧段DO浓度升高,不利于释磷,且硝化液对聚磷菌的释磷具有(yǒu)抑制作用(yòng);
另一方面,為(wèi)了保证反硝化的顺利进行,必须保证严格的缺氧状态,而硝化液部分(fēn)回流至厌氧段,难以保证缺氧段环境。
因此,為(wèi)提高除磷脱氮效率,该水厂关闭厌氧段内回流拍门,使硝化液全部回流至缺氧段。
总的来说,根据生物(wù)脱氮除磷理(lǐ)论调整内回流去向,要严格保持厌氧段、缺氧段的DO范围,使硝化液全部回流至缺氧段进行反硝化,提高了反硝化效率;且消除了硝酸盐对厌氧释磷的抑制,聚磷菌在厌氧段释磷、好氧段吸磷的能(néng)力明显增强,提高了生物(wù)除磷效果。
3、调节内回流比
内回流比r直接关系到脱氮效率,r值越大,系统总的脱氮率越高,出水TN值越低。
但r值过高时,对系统脱氮也会产生负面影响:
一方面,通过内回流带至缺氧段的DO较多(duō),DO浓度较高时会干扰反硝化的进行;
另一方面,加大回流量使污水在缺氧段的实际停留时间缩短,使脱氮效率降低;
同时,加大回流量还增加了系统的能(néng)耗。
因此,必须找到适合污水厂生产运行的最佳内回流比,使脱氮效率最高,并尽量降低能(néng)耗。
该水厂通过对不同回流比时脱氮效果的分(fēn)析,发现内回流比在200%、300%时出水TN值均能(néng)达到一级A标准,内回流比為(wèi)300%时的TN去除效果较200%时的好,且反硝化时间充足,故300%的内回流比更适合该污水厂的生产运行需求。
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